技术丨降低精梳落棉率的工艺流程有哪些?
01
试验部分

1 试验材料
纺纱试验采用100%新疆长绒棉,棉花等级为137B2。
2 试验方案
增加并条次数或提高并条牵伸倍数能够有效理顺纤维,提高棉条中纤维的伸直度。考虑到棉条中纤维的弯钩方向及条子质量,试验采用3道并条,并设计2个对比组,以探究纤维伸直平行度在不同工艺条件下对精梳落棉的影响。具体方案如下。
方案A:采用传统精梳棉纺纱工艺流程,即开清棉→梳棉→预并→精梳制卷→精梳→单并→粗纱→细纱。该工艺为企业常规生产所用,在本次试验中作为对比组。
方案B:采用3道并条的纺纱工艺流程。3道并条的目的是提高纤维伸直平行度,从而减小精梳落棉率。具体工艺流程为:开清棉→梳棉→头并→二预并→三预并→精梳制卷→精梳→单并→粗纱→细纱。方案B与方案A形成对比组,2种方案所采用的精梳工艺相同,均为常规生产设置,采用后退给棉方式,落棉刻度为10.5。
方案C:采用传统的精梳棉纺纱工艺流程。在此流程中,主要调整精梳工艺,降低落棉量,采用前进给棉方式,落棉刻度为8。
方案D:采用3道并条的工艺流程,即在方案B的基础上进行调整,其精梳给棉方式同方案C;方案C为方案D的对比组。
3 纺纱工艺要点
本次试验中,预并为方案B和方案D的关键工序,棉条定量应不大于20 g/m,精梳之前预并及条并卷的总牵伸倍数不宜过大,应偏低控制,避免因多次并合牵伸导致棉卷过于熟烂、精梳退绕过程中棉层间发生严重粘连而造成的退绕困难。在精梳后,单并工序除了采用较小的总牵伸倍数及后区牵伸分配外,还应适当降低车速,既有利于改善棉条条干不匀,又不会使棉条过熟,造成断条。
02
试验结果及分析

1 纤维伸直度原理与分析
纤维在棉条中的形态各异,有卷曲、弯钩及其他形状,因此在牵伸和精梳过程中,纤维的有效长度小于伸直平行时的长度,这种差异程度用纤维的伸直平行度表示。纤维伸直平行度综合反映纤维的卷曲状态、弯钩方向和纤维对须条的不平行度。本试验采用重量法测试纤维的伸直平行度。测试原理为:使用棉条夹持器(宽度不限)将棉条沿其轴线方向夹持住,用梳子小心地把夹持器两侧未被握持的纤维梳掉,并切下夹持器未被握持的两侧纤维,分别称量为Ga(前端质量)和Gb(后端质量),中间夹持部分纤维称量为K(其长度视所用夹持器而定),并用AFIS测试棉条的纤维平均长度L(n)。由式(1)计算纤维伸直平行度P。

式中:Ga为未被握持纤维的前端质量;Gb为未被握持纤维的后端质量;H为夹持长度;K为夹持器中间部分的纤维质量。
试验将每种棉条取样后,测试10次并取平均值。4种方案的纤维伸直平行度测试结果见表1。

通过增加并条次数、调整并条工艺后,纤维的伸直平行度明显提高。由表1可以看出,在精梳之前,方案B和方案D纤维的伸直平行度提高了13.4%,但方案B和方案A精梳条的纤维伸直平行度仍可保持在同等水平。
2 精梳条质量分析
4种方案的精梳条质量测试结果对比见表2。

由表2可知,相同精梳工艺下,优化后方案的精梳落棉率降低了2~3个百分点。这是因为方案B和方案D进行了3次并合,结合表1可知,增加预并次数,棉条中纤维伸直平行度提高。也就是说,在精梳之前,方案B和方案D棉条中的纤维得到更进一步的伸直平行,棉条中部分由于自然弯曲而导致长度小于落棉隔距的纤维,在伸直平行度提高后,其纤维有效长度大于落棉隔距。这样,原本可能被锡林、顶梳梳理掉的纤维被保留下来,使落棉量减少。
从精梳条的纤维长度方面看,方案B和方案D的L(n)及5%L(n)均略高于其对比组,这与棉条中长纤维的含量有关。图1为1 kg棉花精梳后不同长度纤维的绝对含量。其中,图1a)以方案A和方案B为例,可以看出方案B波峰相较于方案A向右偏移,即向长纤维偏移,且长度为30mm以上纤维含量明显高于方案A;同样,图1b)以方案C和方案D为例,方案D的波峰也向右偏移,长纤维增长明显。


为进行深入分析,将1 kg棉花精梳之后,统计长纤维与短纤维的绝对含量η,结果见表3。

从表3中30 mm及以上和40 mm及以上长纤维与14 mm以下短纤维的比值可知,方案B与方案D长纤维的增长更明显,长纤维含量增加对纱线的强度有积极作用。
3 细纱品质分析
调整流程与工艺后,在保证降低精梳落棉的同时,还要保证细纱品质。通常,细纱品质通过纱线条干、拉伸断裂强力等指标进行表征,为此对比4种方案的细纱质量以确定降低精梳落棉率的工艺方案。
3.1 细纱条干测试与分析
试纺14.58 tex纱,捻度为102捻/(10 cm),主要应用SPSS软件检验纱线品质差异的显著性,进一步科学地判断每种试验方案结果差异显著与否。对细纱条干变异指标进行测试与统计,结果见表4。

由表4可知,CVm值比较结果为:方案B<方案A,方案D<方案C,通过SPSS软件采用“独立样本t检验”分别对各方案差异显著性进行检验。以方案A、方案B为例,首先对2组数据进行假设。假设H0表2组数据方差一致;假设H1表无充分理由证明2组数据差异显著。由表4可知,方案A和方案B的CVm值依次为10.84%和10.74%,对比标准差可知,方案B的数据波动小。由方差齐次性检验的显著系数Sig.L=0.366>0.05可知,方案A与方案B的方差一致,故方案A和方案B的显著性检验采用方差相等时的显著性系数Sig.t1。Sig.t1=0.026<0.05,即方案A与方案B的CVm值有显著性差异,且方案B显著性小于方案A,故方案B的工艺优化后,纱线的条干品质有所提高。
同理可知,方案C与方案D之间存在显著性差异,且方案D显著性小于方案C,故方案D的工艺优化后,纱线的条干品质有所提高。
综上所述,方案B和方案D的工艺改进后,在纤维伸直平行度提高的基础上,降低精梳落棉率对纱线CVm值有显著性影响;改进后方案B和方案D细纱的变异系数较方案A和方案C有所降低,即细纱条干品质有所提高,纱线的品质有所改善。
3.2 细纱细节、粗节和棉结测试与分析
本次试验纱线-50%细节和+50%粗节测试数据均为0,故选取-30%细节、+35%粗节及+200%棉结数据进行分析,测试及统计结果见表5~表7。


由表5看出,-30%细节数比较结果为:方案B<方案A,方案D<方案C;通过SPSS软件采用“独立样本t检验”对差异显著性进行检验,发现方案B与方案A存在显著性差异,即工艺改进对细节指标有显著性影响,且方案B单位长度内的细节数相比方案A少。因此,工艺流程及参数优化后,细纱的细节数明显降低。同理,方案D与方案C相比,细节数明显降低。
由表6可知,方案B与方案A之间、方案C与方案D之间不存在显著性差异,说明方案B、方案D对纱线+35%粗节数无影响。
由表7可知,就+200%棉结数而言:方案D>方案C,方案B>方案A;通过SPSS软件采用“独立样本t检验”分别对各方案差异显著性进行检验,发现方案A与方案B之间的+200%棉结数存在显著性差异,即方案B对棉结指标有影响(使棉结数增加);方案C与方案D之间的+200%棉结数也存在显著性差异,且方案D对棉结影响的显著性大于方案C,说明方案D也使棉结数有所增加。
综上所述,方案B和方案D的工艺改进后,在纤维伸直平行度提高的基础上,降低精梳落棉率对纱线细节有明显改善作用,对粗节无明显影响,但棉结有一定程度的恶化。
3.3 细纱断裂强度测试与分析
4种方案细纱的断裂强度测试结果见表8。

由表8可知,对于纱线断裂强度而言:方案C<方案D,方案A<方案B;通过SPSS软件采用“独立样本t检验”分别对各方案差异显著性进行检验,发现方案B与方案A之间不存在显著性差异,即方案B对纱线断裂强度没有明显影响,而方案C与方案D之间存在显著性差异,即方案D对纱线断裂强度影响明显,且方案D纱线断裂强度明显高于方案C。这是因为除了纤维本身的性能之外,纱线断裂强度很大程度上与纱线内部长纤维与短纤维的含量比相关。从表3可以看出,长短纤维含量比值:方案C<方案D<方案A≈方案B,可以推断方案A与方案B纱线断裂强度无明显差异,方案D纱线断裂强度高于方案C,这与纱线断裂强度测试数据分析结果吻合。所以,纤维伸直平行度对精梳条中长、短纤维的比值有影响,从而对纱线断裂强度也产生影响。
本微信节选自《纺织器材》2024年6期《降低精梳落棉率的工艺流程研究》。

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